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回转烘干机系统综合改造
回转烘干机主要用于烘干粘土、矿渣、沸腾炉渣、铁粉等原材料。在烘干初水份为15%-20%的矿渣时,产量仅有9-10.5t/h,水份5%,煤耗高达38k标煤/t干料。该系统主要存在着燃烧炉膛温度低、燃烧效率低、热损失大、热交换效率差、系统漏风严重、电耗高,出机水份难以控制、原有袋收尘结露严重、经常糊袋不能正常工作,通风条件差,粉尘污染大等问题。如何实施烘干系统节能改造,提高现有烘干设备的生产能力和烘干质量,降低电耗和生产成本,是迫切需要解决的问题。针对烘干系统存在的问题,公司采取的主要技术改造措施如下:
(1)对热风炉进行改造;用自动加煤的KBF22高温沸腾炉取代手烧炉;
(2)
烘干机
内部扬料板由单一式改为组合式;
(3)通过加大风机叶轮直径,增加排风能力,使废气及时排出;
(4)把原袋收尘更换成KBD高效抗结露电收尘;
(5)堵绝漏风、加强系统保温。通过一系列改造后,烘干矿渣产量由9—10.5t/h提高到24—26t/h,终水份由5%下降到1%,煤耗由38kg降到13—14kg,电耗降低60%,粉尘排放浓度<60mg/m3(标准状况),燃烧效率95%以上。
1.烘干系统增产幅度大,节能效果显著:烘干硫渣产量提高了166%,由9—10.5t/h提高到24-26t/h,终水份由5%下降到1%,煤耗降低65.8%,由38kg降到13-14kg,电耗降低60%。
2.采用新型高温沸腾炉,升温快,保温性能好,焖火时间长,不需要经常点火,减轻了工人劳动强度,燃烧效率95%以上,炉渣可作混合材用。
3.烘干系统热率高,蒸发强度大,利用新型组合式扬料装置,重新排列组合后,使物料停留时间,延长了50%,强化了烘干效果。
4.用劣质煤取代优质煤,每吨煤成本下降150元,每年仅节煤一项,节约40多万元,效益显著,6-8个月即可收回投资。
5.高效抗结露电收尘效果好,排放浓度<60mg/m2(标准状况),完全达到国家排放标准要求。
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