在生产中,由于原料水分大,烘干机内大量积料,造成烘干机负荷大,过料量达到70t/h时电流即达到180A左右(主电机额定电流198A),严重影响了上料量。而且烘干机热利用效率低,烘干后原料水分偏大,制约了润磨机的进料量。部分原料没经润磨直接进入造球机,造成造球来料粒度粗且不均匀。影响了造球质量。改造完毕后,烘干窑体内壁积料明显减少,电流显著降低(过料量达到90t/h时电流只有110A),每年可节约电量350288度,创造经济效益24万元。同时
烘干机通料能力大幅提升。每小时可达120t。改造前,烘干前原料的平均水分为9.46%,烘干后达8.86%,改造后,烘干前原料的平均水分为9。48%,烘干后为7.95%。同时,进润磨原料水分的降低,使润磨的进料量有了明显增加,这为造球提供了良好的条件。目前球团矿生产已开始从追求数量转向提高球团矿质量、降低生产成本和改善工艺。加强原料准备对球团生产顺行、改善球团矿质量和提高经济效益尤为重要。我厂铁精矿来料稳定,但存在粒度粗、水分大等问题,在生产中积极探索优化原料性能、提高生球质量的措施是我们以后工作的重点。
穿流烘干机主要由穿流主机、进出料闭风器、 进出风网系统、 自动显示与控制系统等组成。1.穿流主机结构穿流主机由机架、 穿流1层、穿流2层、 排渣刮板、传动系统等构成, 穿流1层由间接汽加热板与筛板交替平铺而成,间接汽加热板由槽钢、角铁、钢板、进汽口与泛汽口焊接而成。 板与板间距1m 板与板中间部分由筛板填充,是热气流自下而上的通道。 穿流2层主要有筛板平铺而成。 传动系统由主减速机、 前后主轴、 链条、 链板与帆布带等组成, 减速机采用变频调速。2.穿流干燥机风网系统该风网系统由风机、 换热器、 刹克龙及风管组成, 其运行路线为:风机-换热器-进风口-主机气室-穿流1层-穿流2层-出风口-刹克龙-排入大气-风机吸入干净空气后由换热器加热, 然后被鼓入穿流气室, 热空气穿透油料层带走湿热蒸汽, 从出风口汇集至总排汽管道, 再进入刹克龙净化除尘, ***后将干净的空气排入大气。在实际生产中, 常常需要紧急停车, 此时穿流烘干机内充满物料,时间过长物料会过干,甚至容易产生危险。在安装中, 可将换热器跨接使用, 并在两条管路中装入风门, 当遇到紧急停车时, 关闭换热器前风门,打开支路风门,向穿流烘干机内鼓入冷风, 赶走热空气,使机内空气降温,避免物料高温致燃。
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